六月的“風光不與四時同”,電化公司綠色工廠建設陣營里增加了“新成員”。
在熱電分廠空冷島工作現場,副主任工程師劉軍,一邊用手摸著“綠巨人”長手臂,一邊高興地說“來摸一摸管道溫度,是不是比進水管溫度高,2#凝汽器換熱效果明顯,真空提升了4kpa,空冷島提效技改項目非常成功,正好解決了6月以來連續高溫對發電機組負荷的影響,也為降低發電煤耗起到積極的作用”。這位工程師所說的空冷島提效技改項目,是電化公司充分利用已被淘汰的原25MW機組的循環水系統,配備2臺表面式凝汽器,歷時3個月的施工項目。據悉該項目于6月1日一次性調試成功并投運,協助汽輪發電機組夏季真空提升、汽耗降低、煤耗降低的提效節能目的。若按照真空每提高1kpa,煤耗降低約2g/kwh,兩臺發電機組預計年可節約標煤5000噸以上。
100MW汽輪發電機組2#表面式凝汽
無獨有偶,電石分廠原料工段綜合篩分樓的負一層,大型白灰壓球機在經過了調試整改后,也于6月中旬正式上線,據悉這位“綠巨人”采用LYQ高壓對輥壓球技術,每小時可壓球10噸,實現將電石生產過程中篩分下來的白灰粉末全部壓球反爐再利用,“吃干榨凈”自消納,一改過去粉末外銷,造成的轉運浪費和污染,在有效提升資源利用率的同時,也為降低電石生產成本貢獻自己的力量。